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乐邦变频技术在煤气炉罗茨风机上的应用

作者:伍君华
近年来,我厂在锅炉鼓、引风机、白炭黑的引风机,莫诺泵,送料炉排上采用变频调速技术,节电效果都在30%以上。1998年4月,我厂煤气发生炉罗茨鼓风机(L48×66WD-2型)成功地应用日立J300变频器,节能增效更为显著。

1 煤气发生炉罗茨鼓风机工艺简介

为了满足燃烧炉用煤气条件:9.8×103Pa ≤P2≤5.5×104Pa ,通过回流阀SV、放散阀ZP作调节会出现以下不良情况:

(1) 通过ZP阀作调节,使大量煤气被排放,浪费能源,污染空气;
(2) 回流阀SV 的使用,使罗茨鼓风机的出口煤气回流至入口,做大量的无用功,浪费电能;
(3) 燃烧炉突然因故不用煤气,而罗茨鼓风机还在工作,压力P2迅速拉高,放散阀ZP来不及反应,使脱硫液外泄并使罗茨鼓风机因出口压力迅速增大,引起打坏叶轮、电流过大而风机故障跳停、损坏设备等故障发生;
(4) 电压不稳定时,风机经常跳停;因启动电器损坏而导致风机跳停。

2 采取的方案

采用变频调速技术控制罗茨鼓风机,可不用启动装置,杜绝了因电器故障使风机跳停。

从安全角度出发,采用开环手动控制变频,改变控制室面盘操作电位器W,即可控制变频器输出频率,从而控制风机转速。同时反馈频率F引入控制室面盘,便于操作时观察。

(1)取消回流管,不用做大量的无用功:ZP阀只作故障放散用。通过改变变频器输出频率来控制风机转速从而控制风机出口压力P2,减少放散浪费;机风的工作频率在39Hz 左右,节约大量电能和燃气。

(2)燃烧炉突然因故不用煤气时,P2>5.5×104Pa,变频器输出自动降为15Hz(通过J4作用)同时放散打开,保护了罗茨鼓风机不因输出压力瞬间过高而损坏;采用了变频器的模糊逻辑加、减速功能,根据电机负载和制动要求自动地计算最佳加速/减速时间,省了试机的必要并避免了出错;故障跳停有记录,便于查找原因。

(3)采用了变频器的AVR功能,根据电力拖动原理,电动机的输出转矩与变频器输出电压和频率的关系为M∝(V/F)2 。当外部电压突然上、下波动时,机内CPU 会根据测得的电压波动信号,发出频率跟踪信息,从而使V/F维护不变,即变频器维持原转矩M,保持转矩平衡,进而避免变频器跳阐,使电动机正常运行。

3 效果

(1) 节电 罗茨鼓风机(配电机型号为JS-116-6 380V、90kW),用变频技术控制后,工作频率为39Hz 左右,根据测定数据可计算机有功功率,其公式为:

未装变频器时测得电流=145A
投入变频器后测得电流=94A
1.732IV cosα=1.732×145×380×0.85=81.12kW(安装前)
=1.732×94×380×0.85=52.58kW(安装后)
81.12-52.58 = 28.54kW,既每小时节电28.54kW,节电率为28.54÷90×100%= 31.71%,节电效益非常明显。

根据实际测定生产用电,1998年3月份(30天为单位),罗茨鼓风机用电58320kWh ,平均每小时用电量为81kWh。1998年7月份(30天),罗茨鼓风机用电 36720 kWh ,平均每小时用电量51 kWh 。可算出,用变频器控制风机后,其节电率为 37%,见表1。

表1 节电效益分析表

(2)节能 由于用ZP阀作调节放散用,按最低让费0.5% 计算,年让费煤气为0.5%×13500×2700=18.23(万 m3) 。用变频技术控制风机后,可免煤气浪费,效益如表2。

表2 节电、节能效益与分析表

(3) 节省机械维修费 使用变频器前,罗茨鼓风机故障跳停为每2天一次,使用变频器后,风机故障跳停率为为每月2次。变频器安全运行至今,情况良好,机械故障下降明显。维修费由全年3.5万元降为现在的1.2万元。

4 结 论

(1) 由于采用了变频技术,电机实现软启动,不存在启动电流冲击;减少了风机出口压力瞬间提高对风机的冲击,从而延长了风机和其他设备的使用寿命。
(2) 投资回报快,节电、节能增效显著,今后锅炉供水泵、空压机节能技改应首先把变频调速技术考虑在内。(end)
(投稿) (如果您是本文作者,请点击此处) (2006-2-15,阅读1407次)
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